• 匯高HGT-500刀庫銅公機保修2年免人工費售服
    • 參考價格:¥ 10000 元/臺
    • 供 貨 量:999臺
    • 所 在 地:中國 廣東 東莞
    • 聯 系 人:葉先生 先生   添加為商業伙伴
    • 有 效 期:2017年11月13日-2018年05月12日
    詳細信息

      本公司是匯集國內外眾多機床廠家之所長,具有自主理念、自主標準的創新型技術企業,

      在不斷改革、不斷創新中堅持“品質鑄造生命,厚德成就發展”宗旨,一心推動為中國裝備業發展。

      一、技術與工藝創新特色:

      1、床身鑄件:高剛性、高精度結構設計

      ①整體鑄件采用米漢納鑄鐵鑄造,材料穩定,且經退火應力消除處理,

      配合有限元分析后的強韌肋骨結構,確保機械在高速加工下之高精度;

      ②底座采用A字型肋機構布置提高吸震,內部采用箱型式加強肋骨結構設計,

      外部采用寬大硬軌設計,剛性強且穩定; 低摩擦系數及防減震等特性;

      ③鞍座:加長加寬,重荷全支撐設計,結構堅固;

      ④立柱:加厚加強筋,支撐穩固,增加立柱與底座的接觸面積,加強了主軸頭部的支撐,剛性特佳;

      ⑤主軸頭:以肋骨強化結構,主軸頭與立柱接觸面積長度比例適當,提供主軸之穩固支撐;

      2、馬達座、軸承座與機床鑄件一體化:

      現象:機床在使用過程中,傳統馬達座與軸承座用螺絲固定,由于操作員對機臺的不夠了解或意外撞

      機,精度容易發生變化,精度不達標后絲桿、導軌、軸承等高精密件的超負荷磨損,機床壽命

      減短;

      改進:馬達座、軸承座與機床鑄件一體化,具有高剛性、抗撞擊、不變形之特性,克服了以上難

      題,使機臺保持高精度、長壽命提高50%以上;高扭力馬達可以縮短軸向定位時間(三軸加速

      度均大於1G),從靜止加速到48m/min只要0.18秒。X/Y/Z 軸快速位移速度為48m/min,提升

      30%-50%定位時間;

      3、 驅動器上加裝的再生電阻結構

      現象:機床在長時間使用過程中,執行高速度不斷轉向時,馬達驅動需要釋放高熱量,該熱能量

      在驅動器內部釋放,使得驅動器內部溫度過高,導致驅動器性能下降,嚴重時導致驅動器燒壞;

      改進:加裝外部大功率剎車電阻,驅動器的熱能量直接在外電阻上釋放,保證驅動器內部環境恒定,

      使機床在高速高轉向中穩定持久工作;

      4、計算機數字控制機床的電箱空調裝置

      現象:①電控箱溫度過高,電器過熱導致整機死機;

      ② 打開電控箱工作,電控箱擠滿灰塵、油霧等,電器壽命快速減短,甚至燒壞;                                                                                                                                                                                                     ③機床用了幾年后,電線就開始老化;

      改進:在電空控箱安裝空調就能解決以上若干問題:

      ①電控箱里的溫度恒溫;

      ②電控箱里無灰塵、油霧;

      ③電控箱里的電器,電線能保持長壽命;

      5、工作環境與控制環境分離

      現象:①高速加工過程中產生的油霧,會讓整個車間成了油車間,工作過程很不方便;

      ②客戶過來看廠車間達不到要求,特別是高端客戶;

      ③切削油消耗快,增加生產成本;

      改進:機床整體全封閉式外罩設計:

      ①杜絕鐵屑外彈,保證人員安全;

      ②杜絕油污泄露保證車間環境符合ISO14001的環境要求,與國際接軌;

      ③切削油循環使用,降下油耗成本;

      6、油路供給設計

      現象一:機床的補充潤滑油的控制是由系統開機起開始計算時間,機床若是沒有使用系統也會隔

      一段時間就打油,造成不必要的損失:

      ①機床加工時,系統按規定打油,造成油料浪費 ;

      ②機床高強度加工時,需要補充更多潤滑油時,系統還是按照設定時間打油,造成潤滑不足

      導致絲桿導軌不必要的磨損,影響機床的精度與加工壽命進而影響產值與效益;

      改進一:①打油時間設計方式改為由機床單軸運行的行程來確定打油間隙,運行的少打油少,運行

      多打油多,充分潤滑又不造成油料浪費;

      現象二:潤滑油工作方式直接由注油機空心油管連接到各軸絲桿導軌,沒有壓力推動,注油機打多

      少油就流出多少油到絲桿導軌,原因如下:

      ①各軸位置有高有低、油管排布有直有曲,潤滑系統沒有壓力推動,各軸受油量不均勻、不

      定量,甚至Z軸高端沒有油到達,實際潤滑效果甚微;

      ②油管是通路連接方式,若出現油管堵塞或者斷裂情況,系統檢測不出來,不會報警,機床

      仍以為能正常使用,導致造成絲桿導軌的磨損而不自知;

      改進二:采用油排、壓力開關供給完善潤滑系統:

      ①各軸都有打油壓力推動,定量打油,均勻潤滑;

      ②系統時刻監測油路供給是否正常,及時反饋問題,有效避免空耗油料及絲桿導軌精度的不

      必要磨損,延長機床的使用壽命,保證高效加工精度;

      7、方便式功能設計

      現象一:加工回原點時需要手動按X+鍵 、Y+鍵、Z+鍵;

      改進一:一鍵回原點設置--將轉輪調到回原點位置,直接按程序啟動鍵就實現自動回原點;

      現象二:加工過程需要裝卸刀具時,操機人員需要判斷主軸刀具位置與工件位置,避免撞刀;

      改進二:一鍵回拆刀位置設置--不用手動調整三軸位置,直接一鍵回到拆刀定位點,節省拆刀

      時間,大大提高加工效率;

    注:聯系我時,請說是在“傲立機床網”上看到的,謝謝!

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